2004年,美固美特硅凝胶结合材料**应用在南非ArcelorMittal - Vanderbijlpark钢铁厂及加拿大Algoma钢铁厂高炉炉缸侧壁及风口带。当时,国内外的钢铁企业还没有“炉缸浇注”的概念。今天,以美固美特*创的炉缸浇注技术已然得到国内外钢铁企业的广泛认可和应用,目前累计高炉炉缸浇注已达682座次。 美固美特炉缸浇注对炼铁技术发展主要有以下三方面的促进作用: 一是促进了炉缸侧壁浇注技术的应用。该技术首先于2008年作为厚碳砖炉缸侧壁配“人造渣皮/保护衬”引入到首钢京唐5500m3高炉;2009年5月,在宝钢不锈钢750m3高炉作为“工作衬”对破损严重的炉缸侧壁进行了快速修复,两年以后停炉时发现侧壁的浇注料基本完好;河北九江线材公司2号1080m3高炉于2012年7月采用薄壁大块新碳砖+美固美特浇注料工作衬,在高炉运行4年零7个月后政策性停炉,在炉缸耐材侵蚀调查研究中发现,炉内侧壁和炉底碳砖均完整,未接触铁水,没有出现常说的“象脚侵蚀”,真正起到了“安全衬”的作用。随后,该公司的其他高炉都陆续采用了这项技术。宝钢不锈钢2500m3高炉于2012年采用炉缸整体浇注代替陶瓷杯做为炉缸工作衬,在新碳砖侧壁进行了浇注,至2016年6月停炉时炉缸侧壁温度稳定在250℃以下,无任何异常。 良好的效果,使得炉缸浇注技术在国内外得到积极推广,在各种高炉上取得了一个接一个优异的业绩。同时,炉缸浇注技术也逐渐从中小高炉应用到大高炉、巨型高炉上,从1080m3到2500m3,然后再到4000m3~5000 m3级高炉。 二是促进了大型高炉旧碳砖炉缸修复整体无缝工作衬技术发展。近年来,美固美特炉缸浇注工作衬技术,越来越多地成功应用于国内外大中型高炉的工业生产。截至2019年8月底,美固美特2000m3级以上高炉旧碳砖炉缸整体浇注修复已达17座。如墨西哥AHMSA 5号2210m3高炉,该高炉在生产18年后,于2012年6月由美固美特进行旧碳砖炉缸浇注投产至今,已安全稳定高产运行7年以上,目前高炉运行一直状况良好,预计该高炉使用寿命可达28年以上。2013年7月德国Salzgitter BF-A 2410m3高炉对已经运行8年的炉缸进行整体浇注修复后,稳定运行至今已达6年以上,预计还可再延长5年以上。包钢3号2200m3高炉采用旧碳砖炉缸浇注技术,从2017年4月开炉至今已运行2年4个月,而且在旧碳砖与浇注料之间的热电偶读数稳定在545℃左右,推测浇注料厚度仍为400mm以上;首钢迁钢2号2650m3高炉于2018年9月炉缸浇注开炉,后燃料比下降30kg/t,产量稳定在6300 t/d以上;在本钢板材5号2650m3高炉及迁钢2号高炉良好的浇注效果影响下,本钢板材7号2800m3、北营2号3200m3高炉,首钢迁钢1号2650m3高炉、通钢3号2680m3高炉进行了旧碳砖浇注,炉缸浇注后高炉重获新生,目前侧壁“象脚侵蚀”部位温度稳定在150℃~250℃,指标均优于停炉前指标。